方大集團達州鋼鐵:強生產管理 戰產能“尖峰”
“日產鋼材紀錄不斷刷新?!?月20日下午,在方大集團達州鋼鐵軋鋼廠,廠長楊云超對近段時間的日產量如數家珍,“此前日產鋼材最高9300噸,今年9月17日突破9800噸,20日當天預計超10000噸。”
日產能“尖峰”不斷拔高的背后,是消納庫存的需要。8月,受高溫限電影響,達州鋼鐵關停軋鋼廠部分軋線設備,依靠自備發電廠運行的煉鐵廠、煉鋼廠等上游單位正常生產,形成鋼坯庫存積壓。不過,限電期間軋鋼廠也沒有閑著,而是進行了設備檢修和升級改造。
8月底限電措施結束,重新啟動的軋鋼廠既要“吃掉”日常鋼坯,還要消納庫存?!罢漳壳暗纳a情況,可比計劃提前10天完成庫存消納?!睏钤瞥f,20多天的穩產增產說明,軋鋼廠的設備管理能力和人員組織管理能力經得起檢驗。
作業率提升12%,相當于每天多干近3小時
日產能“尖峰”不斷拔高的原因是什么?“作業率提高了12.27%?!睏钤瞥f。
作業率,即單日作業時長與24小時的比值。
走進軋鋼廠高速線材車間,只見加熱爐、粗中軋機、預精軋機、精軋機、減定徑機、斯太爾摩冷卻線等設備一字排開,前后工序正連續進行?!叭魏我慌_設備出現狀況,整條生產線都要停下來?!避囬g主任李光桃說。
提升作業率的“秘訣”就寫在車間的每一臺設備上。李光桃介紹,磨刀不誤砍柴工,8月份對加熱爐進行大修,有促進生產的作用,“把鋼坯從室溫加熱到預期溫度所需的時間,相比以往明顯縮短。”
生產中也要盡量減少誤時。比如日常生產需要更換軋機,以前沒有規定更換的時間,現在要求時間壓縮20%,以提高有效生產時間?!吧a環節能夠量化的都量化,無法量化的進一步明確質量和奮斗目標。”楊云超說。
在高速線材車間,相隔不遠就有一名整理工守在設備附近,時刻注視著眼前的設備?!八麄兊墓ぷ魅蝿帐潜3止の坏那鍧嵭l生,盯住設備,一旦出現隱患立即報備,盡快修復?!避囬g副主任何耀說。
楊云超還透露,在更換軋機等設備時,盡可能選在上下班交接時間,這時員工多,可以更快更換軋機。
經過努力,軋鋼廠作業率提高12.27%,相當于比以前每天多干近3個小時,為創造新的產能“尖峰”創造條件。
楊云超認為,眼下是刷新指標紀錄的難得機會,具備了“天時”和“地利”。“天時”即擁有大批量的庫存鋼坯,“地利”即前期進行了設備檢修維護,設備處于最佳運行狀態?!敖酉聛砭托枰珡S600余名員工全力以赴,拼出更高產能。”
降本做減法、增效做加法,拼出更多生產力
強化生產管理不只在軋鋼廠。在9月上旬達州主城區實施疫情防控期間,達州鋼鐵煉鐵廠小高爐實施計劃檢修,煉鋼廠根據實際到崗人員及時調整班次,為安全穩定生產夯實基礎?!耙环矫婵朔咔閹淼牟焕绊懀环矫婕腥肆ξ锪ν度氲綑z修工作中,使檢修工作按時、按質推進?!边_州鋼鐵有關負責人說。
今年9月,由達州鋼鐵達興能源有限責任公司自主研發的“一種脫苯塔在線堵漏方法”獲國家授權發明專利。據介紹,這項技術根據脫苯塔泄漏區域的大小、形狀特征和泄漏點進行設計和制作堵漏裝置,并在脫苯塔上進行靈活安裝,解決了澆注料不易固定在脫苯塔塔體上的難題,為生產賦能。
9月7日,達州鋼鐵動力廠研制的閥門檢驗平臺正式投入使用,解決了公司無閥門驗收平臺的瓶頸問題,為達州鋼鐵提供了閥門質量檢驗技術支撐。
進一步在全廠范圍內樹立“質量第一”的觀念,不斷提升企業產品質量總體水平,達州鋼鐵在9月開展以“走質量效益型道路打造區域質量新優勢”為主題的質量月活動,對焦炭、生鐵、連鑄坯、鋼材等產品合格率提出明確要求,并輔以開展工藝質量攻關行動,推進提高產品質量。
同時,達州鋼鐵常態化開展“合理化建議及小改小革”活動,今年前7個月收到建議總數逾1900條(項),已超過去年全年總和,實現創效金額達770萬元。其中,煉鐵廠實施的“塊礦進入燒結環冷在線烘干”項目被評為特等獎,創效74萬元,在降本增效方面發揮了積極作用。
在降本方面做減法,在增效方面做加法,達州鋼鐵“決戰四季度、大干一百天”,全力拼出更多生產力。
文稿:曹立 張柳 毛會
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊